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自4月中旬至11月,開展“掃黃打非·凈網2014”專項行動。
定于2014年4月25日至10月25日舉行,主題:讓生活走進自然。
“連桿廠作為盛瑞傳動股份有限公司產值第一大廠,緊跟企業發展步伐,10年間年產值增加了10倍。劉新榮表示:“對于員工的創新,公司會給予相應的獎勵,以此提高員工的創新積極性,在創新的同時提升他們的業務水平。
“連桿廠作為盛瑞傳動股份有限公司產值第一大廠,緊跟企業發展步伐,10年間年產值增加了10倍。”盛瑞傳動股份有限公司下屬的連桿廠廠長劉新榮說。劉新榮表示,連桿廠的快速發展,與外部市場的拉動、企業良好的激勵機制、以及基層員工的銳意創新密切相關,在企業發展的過程中也涌現出了不少員工創新的故事。
市場的拉動是推動連桿廠發展的外部動力,同時盛瑞傳動在設備投入、生產線的建設等方面也為連桿廠的發展創造了條件。“2003年,連桿廠只有一條生產線,100多個工人,現在有4條生產線,工人增加到400多人。”劉新榮說。
除此之外,公司通過不斷改進考核機制鼓勵員工創新。最初的考核方式是計件制,單純鼓勵員工擴大生產規模,激勵模式單一;后來考核機制改為萬元產值工資含量,分配機制更加靈活;現在考核機制進一步改進,通過制定毛利率指標,控制生產費用、降低生產成本,拉大日產量。“毛利考核制可以將毛利率指標分解到每一個工種,甚至每一道工序,調動各個工種的積極性。”
在連桿廠發展的過程中,涌現出了不少員工創新的故事,連桿廠內部形成了銳意創新的良好氛圍。
工件在加工時承受的外力較大,定位一般會被破壞,這時就需要對工件施加夾緊力,以防止工件移動,這個過程稱為夾緊。以往連桿加工時全部采用人工夾緊和松開,員工體力消耗大,而外購一套自動夾緊設備需要十幾萬元,十分昂貴。連桿廠的技術工人、維修工人、操作工人自制夾緊工具,制作模胚、安裝液壓夾具和控制系統,通過按鈕控制連桿的夾緊和松開,一套自制的夾緊工具僅花費3萬多元,同時節省了時間,減輕了體力付出,提高了勞動生產率。整個項目從2011年下半年開始實施,2012年上半年完成,為連桿廠節省十幾萬元。
連桿廠拉床和六工位組合機床有的已經使用10多年,需要進行大修,外部大修一臺拉床25-30萬,一臺六工位組合機床30-40萬。本著給公司節約成本、鍛煉隊伍的原則,公司相關部門和連桿廠的員工自己承擔起設備的大修工作。“拉床和六工位組合機床都是核心設備,出現閃失責任重大,自己維修也冒著不少的風險。”劉新榮說。大修工作從2013年年底開始實施, 3臺拉床、2臺六工位組合機床的大修投入不到40萬元,極大的節約了成本,大修后的設備精度恢復良好。
劉新榮表示:“對于員工的創新,公司會給予相應的獎勵,以此提高員工的創新積極性,在創新的同時提升他們的業務水平。”(文/張曉黎)

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責任編輯:楊凱