熒光童行-點點熒光讓愛同行
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網羅山東各地名小吃,一起品味舌尖上的山東。
對濟南濰坊煙臺威海青島的生產車間、科研一線進行采訪報道。
定于2014年4月25日至10月25日舉行,主題:讓生活走進自然。
今天,“走近山東創造——全國網絡媒體齊魯行”第二站來到濰坊盛瑞傳動股份有限公司進行采訪。盛瑞傳動連桿廠廠長劉新榮向大眾網記者介紹說,該廠通過鼓勵員工在生產中進行技術創新,不僅節省了運營成本,更培養了員工的創新意識,產值實現了10年“十連翻”。
大眾網濰坊5月27日訊(記者 姜洋)今天,“走近山東創造——全國網絡媒體齊魯行”第二站來到濰坊盛瑞傳動股份有限公司進行采訪。盛瑞傳動連桿廠廠長劉新榮向大眾網記者介紹說,該廠通過鼓勵員工在生產中進行技術創新,不僅節省了運營成本,更培養了員工的創新意識,產值實現了10年“十連翻”。
劉新榮告訴大眾網記者,在生產中,公司通過不斷改進考核機制鼓勵員工創新。最初的考核方式是計件制,單純鼓勵員工擴大生產規模,后來考核機制改為萬元產值工資含量,現在考核機制進一步改進,通過制定毛利率指標,控制生產費用、降低生產成本,拉大日產量。
員工們在生產中發現,工件在加工時承受的外力較大,定位一般會被破壞,這時就需要對工件施加夾緊力,以防止工件移動,這個過程稱為夾緊。以往連桿加工時全部采用人工夾緊和松開,員工體力消耗大,而外購一套自動夾緊設備需要十幾萬元。連桿廠的技術工人、維修工人、操作工人自制夾緊工具,制作模胚、安裝液壓夾具和控制系統,通過按鈕控制連桿的夾緊和松開,一套自制的夾緊工具僅花費3萬多元,同時節省了時間,提高了勞動生產率。整個項目從2011年下半年開始實施,2012年上半年完成,為連桿廠節省十幾萬元。
廠里的拉床和六工位組合機床有的已經使用10多年,需要進行大修,外部大修一臺拉床25-30萬,一臺六工位組合機床30-40萬。公司相關部門和連桿廠的員工自己承擔起設備的大修工作。大修工作從2013年年底開始實施, 3臺拉床、2臺六工位組合機床的大修投入不到40萬元,不僅節約了成本,而且大修后的設備精度恢復良好。
在鼓勵創新的機制下,連桿廠成為盛瑞傳動下的產值第一大廠,10年間年產值增加了10倍。2003年,連桿廠只有一條生產線,100多個工人,現在有4條生產線,工人增加到400多人。

初審編輯:余梁
責任編輯:王云峰